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雞西礦業公司城山礦選煤廠通過創新改造實現了降成增效、生產順暢,為企業發展打牢了堅實基礎。
在洗煤生產中,隔膜壓濾機承擔著浮選精煤脫水的關鍵任務,是保障生產流程順暢的重要設備。然而,隨著設備長期運行,配套拉板小車需每天進行16小時的高頻往復作業,軌道磨損問題日益凸顯。同時由于這些設備已投入使用十余年,原廠配備的鋁合金軌道不僅面臨采購困難、加工周期長的困境,更因材質本身存在耐磨性差、易變形開裂等短板,導致軌道故障頻發。頻繁的故障不僅加大了檢修工作強度,還使得維修成本居高不下,成為制約生產的“攔路虎”。
為徹底解決這一難題,該廠技術人員深入現場調研,精準分析軌道故障根源。他們發現原廠輕型鋁合金軌道雖輕便但強度不足,焊接性能差且成本高,難以適應高強度作業環境?;诖?,他們提出“以鋼代鋁”的改造思路,選用強度高、耐磨性好且價格低廉的4#角鋼和普通鋼板,按照原有軌道外形尺寸進行精準焊接加工。改造后的軌道單側長12米,兩側合計24米,既保證了與原有設備的適配性,又顯著提升了軌道的耐沖擊性和使用壽命。
此次小改小革成效立竿見影。從經濟效益看,原廠6臺設備的鋁合金軌道采購成本需18萬元,而通過本廠加工自制,總成本僅0.3萬元,直接節省材料費用17.7萬元。從生產效能看,改造后的軌道故障率大幅降低,減少了設備停機檢修時間,減輕了職工的檢修勞動強度,確保了壓濾機系統持續穩定運行,為洗煤生產的順暢開展提供了堅實保障。
該廠的這一創新實踐,生動詮釋了小改進帶來大效益的工作思路。通過聚焦實際問題、立足現場條件、優化資源利用,不僅破解了設備運行難題,更積累了降成增效的寶貴經驗。